厌氧过滤器手艺在PTA废水中的运用
1 前言
仪征化纤股份有限公司(简称仪化公司)是我国主要的化纤生产基地。为了扩大生产,降低本钱,提高生产效益,起劲生长化纤质料PTA装置的生产。其又新建了一套450kt/a的PTA装置,PTA装置爆发的废水具有流量大、水质波动大、有机物浓度高、pH低等特点。
2 废水的泉源
仪化公司的450kt/aP TA装置接纳的是美国杜邦公司的工艺手艺。
由于PTA装置的生产特点,其生产历程中爆发的废水中含有多种有机物,主要含对苯二甲酸、对甲基苯甲酸、苯甲酸、醋酸等污染物。
装置倾轧的废水主要由一连废水和中止废水组成,pH呈酸性,约2^-4。在化工厂内的预处置惩罚站经酸沉去除水中部分TA残渣,为避免远距离运送TA渣造成管线梗塞,初程序整pH值后送入污水处置惩罚场。
污水场来水水质水量:
设计水量:400m’/h
水质:CODG8500mg/L
pH>4
温度:80一100’C
3 工艺流程
PTA废水中有机物浓度较高,B/C比值在0.6- 0.5 ,其具有较好的可生化性。因此,恒久以来,对此种废水的处置惩罚都以好氧活性污泥法为主。随着厌氧手艺在工业废水处置惩罚中的乐成应用,在对PTA废水的处置惩罚中,厌氧处置惩罚手艺获得高度重视,并举行了研究和探索。现在,海内外接纳厌氧手艺处置惩罚PTA废水的越来越多,效果越来越显着。凭证仪征化纤的详细情形,又经由计划较量和论证,确定接纳厌氧+好氧处置惩罚工艺。其中,厌氧接纳AF(厌氧过滤器)处置惩罚手艺,好氧部分接纳空气曝气。工艺流程如图1。
在仪化公司化工厂废水预处置惩罚站先经酸沉罐去除部分TA残渣,再初程序整pH值后,提升至新建的PTA污水场。
来水先进入均质池。均质池内设置了液下搅拌器以实现废水的匀称混淆。均质池出水送入中和池。中和池内投入碱、N,P 营养物和微量元素,以包管后续厌氧反应的正常举行。为避免事故时污水对生化处置惩罚单位的攻击,另设事故池。
厌氧过滤器为带填料的升流式反应器,共2座。反应器的设计负荷5kgCOD/m3,COD去除器率80%,每个反应器的有用容积8000m30厌氧过滤器内装置有高比外貌积的塑料填料供微生物附着,以包管反应器内的污泥浓度,从而抵达较高的有机物去除率。在反应器内,沿着反应器的高度,有机物凭证其生化降解的难易水平划分被去除,并zui终剖析为甲烷和二氧化碳。
厌氧过滤器出水进入曝气池。曝气池内微生物的供氧接纳氧使用率高的微孔曝气器,曝气池出水溢流至沉淀池举行泥水疏散。沉淀池出水流至监护池。监测及格后外排。
4 工程特点
4.1 预处置惩罚手艺
进水水质的稳固,是生化处置惩罚抵达知足去除率的条件。
(1) 为包管AF的处置惩罚温度,接纳温度联锁控制循环冷却水的水量,经由裂管式换热器的降温,包管AF的处置惩罚温度。
(2)均质池为镌汰水质、水量的波动,池内装置了潜水搅拌器,并设置了足够的容积。
(3) 在均质以后中和池调解生俗左水的pH值。
从运行效果看,这些预处置惩罚步伐取得了较为理想的效果,为厌氧处置惩罚创立了一个优异的运行条件。
4.2 AF反应器
(1) 在填满填料的反应器内,大宗微生物以生物膜的形式附着在填料外貌,降低了微生物流失的可能。填料的孔隙间,作育了一定量的厌氧污泥。生物膜和厌氧污泥在反应器中共存,反应器内的生物体总量大,因此有机负荷率较高,
启动快。
(2) 厌氧过滤器内的水流状态靠近于推流,随着水流向上流动,反应器内有显着有机物浓度梯度,在反应器内差别高度有差别的生物相处置惩罚差别的有机物。
(3)接纳厌氧出水回流的步伐,原水与回流水混淆,可镌汰中和药剂的投加量,节约运行用度。5 AF 反应器的启动
5.1污泥接种
5.1.1 种泥泉源
接种污泥来自仪征化纤化司化工厂PTA污水预处置惩罚站内的UASB装置的污泥和出水混淆后,用泵送至AF反应器。
5.1.2 种泥的性能
要求现有UASB的运行稳固,CODs的去除率)500o,出水的pH> 6.7,出水COD,,<2000mg/L,并要求有足够的TSS含量。接种污泥量150m3/h。在投运中,由于部分粒径小、质量轻和已死的细菌一直被洗出,又向反应器中增补了大宗的消化污泥。
污泥接种从2002年10月20日最先到2002年11月30日竣事,共履历了40天。当反应器内的厌氧污泥抵达一定的活性和有一定量的沼气爆发时,我们以为污泥接种的事情已基本完成,可以添加原水,进入启动阶段。
在接种时代,我们对进水的COD,pH举行了监测,包管了厌氧微生物的滋生、生长。
5.2 启动阶段
5.2.1 启动前的准备事情
在厌氧过滤器启动前,为包管AF中的微生物的生优点于*的条件,免受不良情形条件对细菌的攻击,甚至是殒命。因此,我们在进水前做了周全的准备事情。
(1) 准备好足够的营养盐和中和药剂,包管启动历程中较高的药剂消耗量。
(2) 检查装备和仪表,确保其处于正常运行状态。
(3) 剖析化验仪器、药剂、职员准备停当。
5.2.2 启动的初始阶段
2002年12月最先向反应器A内进水,进水水量为150m3/h 左右,启动阶段所用的废水为现有PTA装置的废水与现有UASB出水举行混淆后的废水,并在进AF前的中和池中调解进水温度、pH和营养比例。同时,逐日监测AF反应器的进水和出水的COD,pH、温度,并监测产宇量等。当出水COD去除率稳固后,再提高COD容积负荷。启动阶段的水质情形如表1。
从表1中可以看出:
(1) 初始阶段的进水COD浓度不可过高,阻止对厌氧菌的攻击、损伤;也不宜太低,造成基质供应缺乏,影响微生物的生长。因此,来水浓度通常大于1000mg/L o
(2 )调解AF进水pH值,在7.0 -7.8之间,温度坚持在30’C以上。维持理想的生物生长情形。
(3) 监测出水COD浓度和COD去除率。
5.2.3 提高阶段
随着COD去除率的平稳上升,COD容积负荷稳固和提高,在完成AF反应器的接种、培菌、启动后,准备最先逐步提高进水的COD浓度,提高COD容积负荷和去除率。
在提升阶段,进水COD浓度由2000mg/L升至3000mg/L左右,出水COD浓度逐步降低,下降到1000mg/L以下;COD去除率稳步上升,由50%升至700o;由于现有PTA装置的无法提供更高浓度的废水,容积负荷在1.5k gCOD/mad左右。当进水浓度提高时,在坚持优异的生物活性的条件下,容积负荷和COD去除率还将进一步提高如表20从 1 – 3月的运行趋势来看,随着进水COD浓度的提高,COD去除率泛起上升的态势如图2;随着COD的去除率稳步提高,出水COD浓度降低如图3。
6 AF运行的影响因素
6.1 pH值
pH 值是厌氧反应的一个主要的控制因素。产甲烷菌生长的pH顺应规模6.5- 7.8 ,*反应条件是7.0^ -7.2。 若是pH值低于6.0或高于8.0,都将对产甲烷菌的生长和滋生造成极大的影响。
在运行中需凭证pH值的转变,实时调解进水COD浓度,以维持反应器稳固运行。当pH值低于6.5,高于8.0时,可暂停AF进水,适当调解pH值,期待pH值逐步恢复正常。
6.2 反应器的温度
AF反应器内微生物的*生长规模为30-38’C。当温度抵达40℃或低于30℃时,细菌的活性将会降低,COD的去除率下降。因此,温度的转变将直接影响反应器的处置惩罚效果,甚至微生物的殒命。
6.3 营养物质及微量元素
与好氧处置惩罚一样,厌氧反应器内也需要投加营养物质以维持微生物优异的生长状态。其营养物质的投加量为COD:N:P一1000:12.5,2.5。 另外,凭证近年来的科学研究批注,增补微量金属离子可增添微生物的活性,如铁、镍、钻、锰等。
7 结论
(l)通过现在的运行效果可以看出:AF-两段好氧处置惩罚高浓度PTA废水,AF的去除率可抵达70%以上,出水水质好,运行稳固。
(2)接纳现有处置惩罚PTA废水的UASB出水接种污泥,可缩短启动时间至3-4个月。
(3) 反应器内生物膜和厌氧污泥共存,生物相分层,可凭证有机物降解的难易水中分段处置惩罚,增强了抗攻击能力,提高了去除率。
(4) A F反应器出水部分回流,可中和来水中的酸度,降低对反应器的攻击,镌汰了中和药剂的投加量